1.3.2 690V電壓分析
風(fēng)機(jī)逐臺(tái)并網(wǎng),觀察690V波形,如圖2所示,說(shuō)明690V波形的畸變,是造成400V畸變的原因。
圖2:不同并網(wǎng)風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)下波形圖
2. 原因分析
雙饋機(jī)組的電氣拓?fù)淙鐖D3所示。雙饋機(jī)組定子直接并網(wǎng),轉(zhuǎn)子通過(guò)變流器并網(wǎng)。有3個(gè)因素能引起690V電壓變化,分別為:雙饋電機(jī)自身、網(wǎng)側(cè)變流器、機(jī)側(cè)變流器通過(guò)電機(jī)作用到690V電網(wǎng)。
圖3:雙饋機(jī)組電氣拓?fù)鋱D
2.1 雙饋電機(jī)自身原因分析
如前所述,畸變頻率為3180Hz,雙饋電機(jī)為電磁部件,定子頻率為50Hz,雙饋電機(jī)自身不發(fā)出如此高的頻率;同時(shí)電機(jī)的機(jī)械振動(dòng)也無(wú)法產(chǎn)生如此高的頻率,因此與雙饋電機(jī)自身無(wú)關(guān)。
2.2 網(wǎng)側(cè)變流器原因分析
風(fēng)電機(jī)組采用雙饋?zhàn)兞髌?,電路連接如圖4所示。
圖4:雙饋?zhàn)兞髌麟娐愤B接
網(wǎng)側(cè)變流器通過(guò)LCL濾波器連接到電網(wǎng)。LCL濾波器對(duì)高頻有濾波作用,3180Hz的頻率很難通過(guò)這個(gè)濾波器傳導(dǎo)到電網(wǎng),通過(guò)波形實(shí)測(cè),網(wǎng)側(cè)變流器傳導(dǎo)到電網(wǎng)的最高頻率為1220Hz,而且分量幅值很低,如圖5所示。
圖5:網(wǎng)側(cè)變流器輸出波形
由于網(wǎng)側(cè)變流器的高頻分量為1220Hz,與畸變的3180Hz不符,因此網(wǎng)側(cè)變流器不是造成400V畸變的原因。
2.3 機(jī)側(cè)變流器通過(guò)電機(jī)作用到690V電網(wǎng)分析
雙饋電機(jī)數(shù)學(xué)描述如圖6所示,機(jī)側(cè)變流器高頻分量可以通過(guò)轉(zhuǎn)子漏感、定子漏感傳導(dǎo)到定子側(cè),在耦合到690V電網(wǎng)。
通過(guò)波形實(shí)測(cè),確認(rèn)機(jī)側(cè)變流器的高頻分量與400V畸變相符,400V畸變由機(jī)側(cè)變流器的高頻分量通過(guò)雙饋電機(jī)耦合到電網(wǎng)690V側(cè),再由690V通過(guò)輔助供電變壓器耦合到400V形成。400V畸變與機(jī)側(cè)變流器的高頻分量相符。
改變機(jī)側(cè)變流器IGBT開(kāi)關(guān)頻率,400V畸變特征頻率也隨之變化;而改變網(wǎng)側(cè)變流器IGBT開(kāi)關(guān)頻率,400V畸變特征頻率不變化,證明400V是由于機(jī)側(cè)變流器的高頻分量引起。
圖6:雙饋電機(jī)數(shù)學(xué)描述(等值模型)
變流器內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)如圖7所示,濾波器為L(zhǎng)CL結(jié)構(gòu)。對(duì)于來(lái)自發(fā)電機(jī)的高頻分量,需要通過(guò)“電感”(約為120uH)才能達(dá)到電容C,并被吸收,對(duì)于之前的3180Hz畸變,阻抗約為2.4Ω,但耦合到電網(wǎng)約為毫歐級(jí)阻抗,阻抗相差百倍以上;LCL對(duì)于來(lái)自發(fā)電機(jī)的高頻衰減能力非常有限。